Falhas reais. Paradas evitadas. Números verificáveis.
Cada caso abaixo registra o equipamento, a leitura do sensor, o diagnóstico e o custo evitado. Sem estimativas, sem projeções.
O que os dados mostram
2.400 h
R$ 4,7 M
94%
Horas de parada não planejada evitadas nos últimos 12 meses entre clientes ativos.
Custo de produção perdida evitado, calculado com base nos registros de parada de cada planta.
Taxa de acerto nos diagnósticos emitidos — falhas confirmadas pela manutenção após inspeção.





Equipamento, leitura, ação, resultado
Falha de rolamento detectada 18 dias antes
Sensor de vibração no motor 3B registrou pico de 12 mm/s no turno noturno. Diagnóstico: desgaste avançado no rolamento SKF 6312. Substituição programada. Parada evitada: 14 horas.
Custo evitado: R$ 280.000 em produção perdida. Custo da intervenção planejada: R$ 4.200.
Desalinhamento identificado antes da falha catastrófica
Análise de corrente do motor do compressor C-07 indicou desbalanceamento crescente ao longo de três turnos. Diagnóstico: desalinhamento no acoplamento. Correção realizada em janela programada.
Parada evitada: 22 horas. Custo de substituição do eixo evitado: R$ 95.000.
Seu setor tem casos como esses.
Leve os dados do seu equipamento para uma conversa técnica. Mostramos o que os sensores já estariam dizendo.
